江蘇蘇州電鍍廠為提升其生產效率和節能減排,決定對現有電鍍槽槽液加熱系統進行改造,引入空氣能熱泵加熱技術替代傳統的蒸汽和電加熱方式。該電鍍廠現有熱水槽尺寸為2700mm1400mm1500mm,水量為4噸,需將槽內溶液溫度加熱至65℃±5℃,并保持24小時恒溫狀態。

實施方案
1. 系統選型與設計: 根據電鍍槽的具體需求,選用了高效循環式空氣能熱泵機組。該機組能夠在冬季低溫4℃時,保持穩定的制熱能力,確保電鍍槽內液體達到并維持設定溫度。
2. 加熱方式選擇: 采用間接加熱方式,將電鍍槽置于一個裝有熱水的容器中。熱泵機組加熱儲熱水箱中的水,再通過槽內放置的蛇形鈦管將熱量傳遞給電鍍液。這種方式避免了熱交換器直接與電鍍液接觸可能導致的污染或損壞,且能更均勻、穩定地控制槽液溫度。
3. 溫度控制系統: 安裝了高精度的溫度控制系統,實時監測電鍍液溫度,并通過電磁閥和自動定時開關控制熱水循環泵的運行。當槽液溫度低于設定值時,自動開啟加熱;高于設定值時,則關閉加熱,確保槽液溫度維持在65℃±5℃的范圍內。
4. 攪拌與循環: 加強電鍍槽內的攪拌與循環,利用循環泵將電鍍液從槽底部抽出并循環至槽頂,促進熱量均勻分布,減少溫度梯度。
實施效果
1. 節能效果顯著: 改造前,電鍍廠每天需消耗大量蒸汽和電能來維持槽液溫度。改用空氣能熱泵后,不僅省去了蒸汽費用,還大幅降低了電能消耗。據統計,相比傳統加熱方式,空氣能熱泵加熱系統節能約50%以上。
2. 運行穩定可靠: 空氣能熱泵機組在冬季低溫條件下仍能保持高效運行,且運行過程中無火災和觸電等安全隱患。
3. 環保效益突出: 空氣能熱泵利用環境中的免費熱量進行加熱,減少了對化石燃料的依賴,降低了碳排放和環境污染。
綜上所述,該電鍍槽槽液加熱用空氣能節能項目成功實現了節能減排的目標,提升了生產效率和經濟效益,同時也為電鍍行業的綠色發展樹立了典范